旋轉(zhuǎn)機(jī)械出現(xiàn)結(jié)構(gòu)部件損傷或缺陷時,會引起設(shè)備振動狀態(tài)的變化。感性判斷其振動變化經(jīng)常出現(xiàn)嚴(yán)重故障。振動分析是狀態(tài)評估和故障診斷的主要手段,近年來雖然出現(xiàn)了諸多先進(jìn)方法,但振動分析技術(shù)依然是主要的手段之一;
振動分析技術(shù)是現(xiàn)代維修理念預(yù)測性維護(hù)的一項重要分支,它包含旋轉(zhuǎn)設(shè)備故障診斷,振動分析監(jiān)測,可以分析設(shè)備故障如不平衡,不對中,軸承故障,機(jī)械松動,設(shè)備基礎(chǔ)松動,齒輪嚙合故障,皮帶輪偏心,滑動軸承油膜渦動等,提前發(fā)現(xiàn)設(shè)備潛在故障,做出維修保養(yǎng)計劃,防止異常停機(jī)帶來的生產(chǎn)損失;
分析設(shè)備包含:水泵,風(fēng)扇,齒輪箱,壓縮機(jī),膨脹機(jī),風(fēng)機(jī),CNC主軸,磨煤機(jī)等,技術(shù)人員積累了大量的故障案例與分析技術(shù);
案例一:壓縮機(jī)大齒輪軸承磨損故障
大齒輪軸向(G3A)振動速度頻譜諧波
分析結(jié)論:速度頻譜中存在大齒輪軸承SKF-21316E的外圈故障頻率(425 Hz)及其高幅值諧波,判斷為軸承存在磨損故障,后查看中控室一,二,三級振動從6月中旬以來具有緩慢上升現(xiàn)象,建議檢查更換大齒輪軸承。
案例二:壓縮機(jī)油膜渦動故障
1. 6月2號開機(jī)后使用長時間監(jiān)測功能對壓縮機(jī)二級進(jìn)行了監(jiān)測,壓縮機(jī)未出現(xiàn)跳機(jī)現(xiàn)象,所以未能捕捉到跳機(jī)的一瞬間的頻譜特性;
2. 6月3日當(dāng)工作人員準(zhǔn)備對壓縮機(jī)采取一些措施進(jìn)行泄壓時,振動出現(xiàn)大幅度波動,超過預(yù)設(shè)報警值出現(xiàn)跳機(jī);
3. 于是6月3日再次進(jìn)行長時間峰值保持監(jiān)測,并在監(jiān)測過程中進(jìn)行加壓與泄壓動作,在執(zhí)行泄壓后,壓縮機(jī)果然出現(xiàn)振動波動,從而跳機(jī),振動監(jiān)測捕捉到跳機(jī)時的頻譜如下;
4. 上圖中,捕捉到波動時的頻率為384 Hz,從壓縮機(jī)參數(shù)上看,滿足油膜渦動頻率特性,從而分析二級轉(zhuǎn)子存在油膜渦動的故障;
5. 現(xiàn)場通過調(diào)整油壓暫時規(guī)避,后期更換軸瓦徹底消除故障。
振動分析師團(tuán)隊為您服務(wù)
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